这里的每一个数字都凝结着九新人的智慧和汗水

三九企业:把节能降耗进行到底
 
蒋小涌【三九企业】
2006年抗生素降价所带来的一系列连锁反应,使整个行业市场形势非常严峻,作为抗生素医药生产企业,九新处于重要的转折时期,在前有国家降价政策的要求,后有原材物料涨价的追兵,九新药业按照集团的要求,正积极采取各种措施,努力扩大新泰林等产品的市场销售;通过深化挖潜、节能降耗等措施的实施,实现降低生产成本。

科学管理
目前企业能源使用的效率和水平在很大程度上取决于企业自身管理水平的高低,管理节能是不需要投资或少投资就能收到明显效果的有效措施。因此,公司把节能工作提高到企业能否在市场竞争中求生存促发展的高度来认识。加强节能工作的领导,注重节能机构建设,形成节能管理网络,完善能源管理制度,建立健全各项能源管理原始记录,完善能源计量手段,强化能源消耗考核,做好设备的日常检查维护,提高设备运转率,对节能工作中出现的问题及时进行整顿。还要把节能同员工的切身利益结合起来,每季度开展节流总结分析会,充分体现谁节约谁受奖,谁浪费谁受罚的原则,使能源消耗由粗放型管理向集约型管理转变,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

我们通过公司内部网站KM论坛发动大家就降低材料消耗、节电、节水等提出合理化建议,得到各部门的积极响应。每个部门结合实际情况,及时采用员工的合理化建议:如采用冷凝水回收循环使用,为公司节约了能源;采用包装材料回收循环使用,为公司节约了包装材料;采用夹套冷热水分流使用,避免冷量和热量的互相混和损失,为公司节约了水、电、汽。

技术创新
在全员参与、从细微处入手的同时,我们把技术进步和工艺改进作为降低成本的重要着力点。公司先后在生产工艺方面进行了多项改进,成本大幅降低。

合成车间在节能降耗活动中承担400万的节流任务。他们主要从以下四个方面进行工艺改进:

一是成功研发出新工艺。通过研发全新工艺,使产品质量显著提高,合格率提高到98.5%,成本明显下降。二是不断改进新工艺。为降低成本,进行工艺优化和提高,并以最快的速度取得突破,采取很多创造性的操作方法,摸索出了最佳控制点,质量明显提升,收率比新工艺再提高2%,溶媒全部高效回收使用,生产周期缩短50%,成本明显降低。三是对五水唑林的操作方式进行改进,使被动控制成为主动控制,五水唑林内在质量明显提高,稳定性问题从根本上得到解决,为做大做强新品种打下了坚实的基础。四是曲松工艺得到突破。经过合成车间一周的研发,曲松工艺得到本质突破,收率提高了7-8%,溶媒单一,好回收,为曲松生产做好了准备。

初见成果
在去年成功摸索出原料药头孢噻肟钠新工艺之后,其生产成本在同行业中已极具竞争优势,产品迅速进入供不应求的状态。为巩固成果,扩大市场份额,技术攻关队通过一系列的努力,使现有设备的产能翻了两倍,缓解了产能不足的矛盾。在努力增产的同时,生产部门还通过改进空调净化系统、纯水处理系统、蒸汽管道等措施,节能降耗。目前原料药的非材料投入已由07年1月的78.87元/KG下降到了现在的64.12元/KG,下降19%,粉针制剂的非材料投入也有07年1月的0.26元/支下降到了现在的0.21元/支,下降20%。产品竞争力进一步增强。

经过全员的努力,九新上半年环比能耗下降18%,节能降耗虽已初见小成,但不能一蹴而就,也不能只做表面功夫,它需要我们长期不懈的修身、努力,真正体会到节能降耗的重大意义,真正做到视公司如家。所以,我们要克服急于求成的心理,切实从我做起,从点滴抓起,让节能精神在心底扎根,把节能行为贯彻到底!

这里的每一个数字都凝结着九新人的智慧和汗水。回首过去,我们心潮澎湃;展望未来,我们豪情满怀!现在,九新人正以昂扬的斗志,在建设具有国际影响力的产品领先型的中国抗生素制造企业的道路上阔步前进,为建设“和谐、创新、效益、品牌”的新三九,成为“再造华润”的生力军,打造央企医药平台,做出新的贡献。
[作者系三九集团深圳九新药业有限公司副总经理]


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首阳山华润电力实现国内脱硫工程创举
2007年3月12日,华润电力首阳山一期工程顺利通过了国家环保总局的环评验收。项目的“节能环保”的建设及运营理念、环保设施同时建设、主要污染物排放控制、中水利用以及中水处理废弃物的循环利用等方面取得的成绩和成功经验,得到了国家环保总局领导和专家的高度评价。

机组选用高参数、大容量的600MW超临界机组。机组运行效率高、煤耗低,设计单位发电煤耗仅为285克/千瓦时。一期建设的环保设施包括:石灰石—石膏烟气脱硫设施、中水处理设施、双室四电场静电除尘设施、渣水回用设施、低氮燃烧器技术应用、输煤系统抑尘设施、工业废水集中处理设施、煤水集中处理设施、生活污水处理设施、含油废水处理设施等。上述环保设施全部实现了与主体工程同时设计、同时建设、同时投用。特别是机组的#2脱硫系统与#2机组同步一次通过了168小时试运行,是国内脱硫工程建设史上的创举。

烟气采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,脱硫工程投用后即实现了连续稳定运行,平均脱硫效率达到95%以上,平均每年可减少SO2排放3万吨。项目同步建设了处理能力为4300立方米/小时城市中水深度处理系统,采用了石灰法中水深度处理工艺,把洛阳市瀍东污水处理厂的城市中水进行处理后作为循环水补充水,平均每天处理中水量达到4万吨,节约了大量宝贵的水资源,开创了国内600MW机组成功应用中水的先例。
[华润电力]

香港华润大厦积极倡导节能环保
香港华润大厦对推动能源效益相当重视,成立节能委员会,参加香港政府组织的“能源效益奖”活动,引进新技术、改善设备运作、加强节能环保宣传。通过引进新技术,更换风柜及安装变频器及自控系统及电子镇流器,改善空调运行系统和照明系统,每年可以节约近300万度电。同时大厦管理处倡议租户“公益金便服日”活动;还通过回收充电池、电脑光盘、碳粉盒、油墨盒、铝罐、胶樽及废纸、废旧电器、月饼罐等活动,让租户更多地参与到环保活动中去。
[华润物业]

集团总部从细节入手开展节能环保
在华润大厦办公的集团直属部室积极响应集团节能环保要求,注意从平时的点滴小事做起。集团董事办从节约用纸开始,凡是作废的文件,拆除装订后在办公室内部循环利用;下班后有专人负责关闭打印机、复印机;节约办公用品,尽量选购可替换和循环利用的文具等。其他集团部门也统一要求“人走灯熄”,处理一般文件采用双面打印,增加电子文档传递,减少纸制文件数量,单面使用过的纸张可在公司内部循环再用等。
[集团董事办]

北京华润大厦以行动学习开展节能降耗
北京华润大厦通过行动学习,不断的发掘设备运行中每一个可以节约能源的环节,通过改造设备和调整设备开闭时间等多项措施,取得了良好的效果。

大厦原设计中为租户提供加装水冷空调设备用的闭式冷却水系统未采用变频控制,冷却塔循环水泵和风扇无法调节,水温得不到有效控制,使冷却水温过低造成电力的无谓消耗,并且影响设备的使用寿命。为此北京华润大厦在闭式冷却水系统中增加了变频装置,不仅解决了水温控制问题,也在避免无谓电耗的同时节省了运行成本。

为保证空调机组送风清洁,机组内需要加装过滤网,由于北京空气质量较差,过滤网极易被堵塞,造成通风阻力增大,从而会加重机组风机的运行负荷,造成不必要的能耗。因此,大厦工程部根据实际情况对不同场所的空调机组过滤网分别制定了检查和更换周期,并在此基础上定期检查、更换过滤网。

每年在冷冻机停用后和开机前都要对中央空调系统进行清洗,工程部对清洗过程制定了详细的方案,并严格按照方案实施,在不增加额外成本的基础上实现了对中央空调系统的彻底清洗。今年夏季,中央空调系统中的冷凝器趋近温度平均降低了1.2度左右,大约降低了3%的能耗。
[华润置地]

华润微电子从组织、机制开展节能降耗
华润微电子通过加强降本增效、规范推进节能降耗,稳步推进资源综合利用和狠抓主要污染物总量削减等措施,节能减排成效明显,单位GDP能耗大幅度下降。

华润微电子建立节能减排领导小组,在下属企业现有建立的ISO14001环境管理体系的基础上,建立和完善节能减排指标体系、监测体系和考核体系,加强监督管理,保持ISO14001环境管理体系持续有效的运作。公司严格遵守节能和环保法律法规及标准,落实目标责任,强化管理措施,从组织上保证节能减排指标的实现。

公司通过加强国际、国内的交流合作,广泛开展节能减排国际科技合作,与有关国际组织和国家建立节能环保合作机制,积极引进国外先进节能环保技术和管理经验,不断拓宽节能环保国际合作的领域和范围。应用国内最新的技术更新淘汰高能耗设备。
[华润微电子]

深圳华润中心提升管理水平实现节能降耗
深圳华润中心高度重视节能降耗工作,把节能降耗工作当作一项长期任务来抓,通过实施有效的管理措施,不断挖掘节能潜力,取得了成效。

在项目规划建设时,为最初规划的餐饮区域设计了专用隔油池,在项目开业后新招商引进的餐饮租户全部加了隔油池,并在租户装修过程中严格要求租户内部先做一级隔油装置,再排到二级隔油池,最后由污水泵排至室外隔油池,所有隔油池聘请环保部门认可的专业公司定期清掏,形成完整的三级隔油,最大程度的减少了向市政管道的排放。

华润中心对所有二十多家餐饮租户油烟排放管道要求加装环保静电除油烟装置,并尽可能使用大厦公共烟道集中排放,有效减少了厨房油烟等废气排放。万象城中央空调系统规模较大,系统冷却塔噪音一度较高,公司采取了一系列的工程改造措施,对冷却塔进行降噪工程改造,取得良好效果,消除了周边居民的投诉。
[华润置地]

华源集团双鹤药业严抓企业管理节能降耗
双鹤药业多年以来以高度的责任感和使命感,通过严抓企业管理,节能降耗、保护环境,努力实现企业经济效益与环境效益,与社会效益的高度统一。

双鹤最大的生产基地双鹤(北京)工业园八十年代就建造了污水处理场,2000年投资110万元在原有污水处理场基础上进行了改造,采用污水处理行业中的先进技术—生物法进行污水处理。多年来各项环保指标均达到国家相关标准,无一起超标排放。2007年计划投资150万元对污水进行回收利用,采用AOP(高级氧化系统)+膜分离法工艺对污水进行处理回用,年回收污水18万吨左右。

双鹤输液事业部下属京西双鹤公司通过厂房布局、设施的合理设计、设备选型实现节能降耗;淮安双鹤公司近两年均被评为区级环保先进单位和达标排放单位,能源管理达到同行业上游水平;安徽双鹤公司在生产过程中采取塑瓶制瓶机一步法制瓶工艺技术,既省电又减少了污染,其采用的环保监测设施,每年可降低成本456万元,每瓶塑瓶输液可降低成本0.09元。双鹤下属子公司——万辉双鹤被评为“北京市节水型单位”;公司降低峰段用电,实施变频控制,同比节电率达到30%;其运作的油改气项目每年可节约费用61.68万元。
[华源集团]