【编者按】:2006年,是华润集团的成本效益主题年。强调效益成本下降和管理效率提升,是集团当前很重要的一个思路,是做实做强、实现内涵式增长的重要手段,也是利润中心进一步细化战略的重要途径。各利润中心虽然行业不同,但生意的本质是相通的,我们搜集各利润中心在控制成本、提升效率方面的典型案例进行整理刊登,供大家相互学习和借鉴,通过知识共享实现多元化企业的协同效应。

华润三洋压缩机:技术创新提升竞争力
 
 
由于国内压缩机生产企业在生产能力上的无序扩张,导致了行业产能急剧增加,行业的竞争更趋激烈,在这样的大背景下,企业的成本管理尤显突出。集团把2006年定为成本效益年,也为三洋压缩机的管理指明了方向。

在市场上产品的价格竞争,实际就是成本控制工作能力的竞争。由于三洋压缩机的采购成本约占产品总成本的三分之二,控制采购成本是成本管理工作的重中之重。

抓成本管理,首先从降低采购成本的工作入手。公司认为降低采购成本,只靠压低采购价格,效果不好。最好的办法是进行技术进步和技术创新。为此,公司新设立了材料优化办公室。这个部门负责材料国产化、材料替代、材料优化方面的技术进步和创新工作的组织与协调。经过组织多部门反复研究,材料优化办公室列出了二十余项通过技术进步降低成本的项目。其中的一些项目已经开始实施,且效果比较理想。比如,压缩机外壳的生产,公司到目前为止是用钢板拉伸的方式进行生产。这种生产方式的缺点是材料利用率很低(仅为70%),对材料性能的要求也高,目前只能使用上海宝钢的材料。这种钢板不仅价格高,在资源保证上也经常出现紧张状况。年初,材料优化办公室组织设计、工艺、质管、采购、制造、销售等相关部门反复论证,提出了用焊缝管替代深拉伸用钢板,改变外壳的生产方式,项目完成以后不仅可大幅度降低成本,还能提高产品性能。目前,该项目已经进行完小批试制,正在制订用于验证工艺路线的中批量试制计划。从小批量试验来看,结果非常理想,而且,在用户关心的振动、噪声两项指标上也得到了较大的改善。正式采用此方法后,每年可节省成本2000万元左右。

[集团董事办 华润三洋压缩机]