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华润水泥荣获2009年度华润集团最佳管理奖之经营利润率改善奖。
集团评审委员会致华润水泥的颁奖词: 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。2009年,华润水泥坚守资源掌控、资源转化和资源分销的战略制高点,以奋发昂扬的激情斗志和坚强有力的战略执行,雄踞广西、剑指海南、鏖战广东福建,以节节攀升的骄人业绩,成功重返资本市场,成为华润系第六家上市公司,掀开了华润水泥发展的新篇章。

行动决定业绩

以业绩文化为导向,完善和提高经营指标,关注成本,从细节中创造效益,是华润水泥一贯坚持的经营理念。广西华润红水河公司可作为其中的一个范本。

2007年至2009年,红水河公司抓住机遇,转变传统的管理理念,经营利润节节攀升:2007年、2008年企业净利润分别为2253万元、3430万元,同比增长52.25%;2009年净利润达到6964万元,较2008年增长103%,超过2007、2008两年的净利润之和。

赢得市场领先

根据市场需求,公司管理团队主动梳理水泥出厂流程,及时采取措施,提高出厂效率和服务意识。

针对袋装水泥装车效率低的问题,经多方论证,及时更换劳务公司,减少购买水泥车辆排队时间,提高出厂量;加强管理人员队伍建设,适时调整合适的人到合适的管理岗位上,提高执行力;对包机、叠包机进行改造,提高包装、出厂效率;根据生产和出厂情况,转运水泥出厂;自主设计、施工、安装4#包机自动装车机,提高装车效率;在厂内铁路专用线1道、5道分别增加一个散装火车装车点,增加摆放火车14节,提高火车罐车进出厂量。

通过上述流程的改进,水泥出厂效率大大提高。2009年公司袋装水泥出厂量比2008年增加27.4万吨,2009年12月份日最高出厂量达1.46万吨,日袋装水泥近6000吨,创建厂历史纪录。

推动协同自营工程

公司的水泥以地销袋装为主,但原有包装机能力不足,为了转变员工观念,进一步节约投资,公司组织召开三次项目专题研讨会,结合实际情况,决定新增包装线,由本公司技术人员进行工艺和土建设计,所有材料、设备及配件由公司采购部按规定进行采购,从各部门抽调精兵强将负责设备、钢结构、非标件、管道、雨棚等的安装,土建部分由外单位承建,所需材料由公司提供。

该包装线自设计至试生产仅用了4个月时间,项目预算投资295万元,实际投资约160万元,节约投资135万元;设备运行实用、便捷,解决了袋装水泥出厂的瓶颈,更重要的是充分激发了员工的工作热情和技术潜力,锻炼了员工队伍,体现了公司管理团队的正确决策和部门间的良好协作,同时也体现了员工的自身价值。

寻找替代混合材资源

针对市场上粉煤灰供应紧张和价格偏高的问题,公司管理团队根据水泥性能和外部市场情况,经过试验,使用高硅砂岩和页岩渣替代粉煤灰作为水泥混合材,有效解决了水泥单掺石灰石时烧失量超标的问题,使2009年熟料掺量比2008年下降了2.03%,水泥磨的台产也得到一定的提高。根据2009年水泥生产量、熟料生产成本、粉煤灰平均单价及混合材平均单价计算,因熟料掺量下降而直接节约成本361万元;使用高硅砂岩和页岩渣替代粉煤灰的价格差异,直接节约原料成本285万元,两项合计节约成本646万元。该创新项目不仅为公司创造了很好的经济效益,同时也为其他基地公司提供了成功的借鉴经验。

倡导技术创新

集思广益、创新思维、合力解决生产难题,提高了生产效率,为公司创造了效益。

1、制造部加强窑的工艺管理,提高熟料强度,优化磨机参数,提高磨机产量。对2#线窑头篦冷机五台风机进行变频调速改造,窑尾高温风机进行串级调速改造;对6#磨及老线水泥磨系统进行了低压无功功率补偿装置改造;对1#~5#水泥磨的单仓泵进行改造,减少水泥磨故障,提高磨机运转率。2009年第四季度的运转率达到96%,提高了3.5%,创历史最好水平,满足出厂需求。利用闲置设备及废旧物资进行页岩渣、高硅及采矿混合料的输送改造,既减少矿车倒运物料所产生的成本,又解决了提升机因大块料造成跳链、刮斗的故障,并取消烘干机岗位,节约了成本。2009年水泥综合电耗比2008年下降4.41千瓦时/吨,年节电709万千瓦时,节约电费284万元。

2、通过改革,加强设备定检、稳定熟料配料、及时进行工艺操作调整、稳定余热发电锅炉温度,2009年吨熟料余热发电量比2008年提高6.17千瓦时/吨,余热发电总量比2008年增加1319万度,创造效益543万元。

3、加强计量管理,较科学地检测煤质及含水量,合理搭配用煤,稳定熟料配料,优化窑工艺参数。熟料实物煤耗2009年比2008年下降5.4千克/吨,节煤1072吨,节约成本544万元。

完成重点运营指标

窑运转率是水泥企业生产运营最重要的综合评价指标,公司从年初就提出以提高窑运转率为中心,各部门围绕这一目标做好相关工作,为完成此目标,想方设法进行各项改良。值得一提的是,在2009年三季度销售淡季,熟料、水泥库满时,回转窑面临停产,管理团队力排众议,果断作出熟料外排的决定,充分利用公司内的空闲场地储存熟料,相关部门积极配合,没有因库满而停窑,运转率从而提高4%,全年运转率为91.74%,创历史新高,比2008年提高2.48%,熟料产量增加4.2万吨,增加毛利214万元,其他费用也因此得到降低。
[作者:兰波 华润水泥(红水河)有限公司]
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